球墨铸铁管是铸铁管的一种。质量上要求铸铁管的球化等级控制为1-3级(球化率≥80%),因而材料本身的机械性
能得到了较好的改变,具有铁的本质、钢的性能。退火后的球墨铸铁管,其金相组织为铁素体加少量珠光体,机械性能良好,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。
球墨铸铁加工件特点:具有铁的本质、钢的性能、防腐性能优异、延展性能好、安装简易,主要用于市政工矿企业给水、输气等。
球铁铸件缩陷成因分析改进措施同浇注温度的影响
(一)、球铁铸件缩陷成因分析及改进措施
球铁铸件凝固时,如果金属液在型腔中形成封闭固体外壳,而壳内处于真空状态,高温下外壳强度不足、承载能力差时,就会在大气压力作用下使外壳塌陷而形成缩陷。根据该缺陷多发生在球铁铸件厚实部位可以看出,由于这种部位壁厚较大,凝固速度较其它部位缓慢,因而该部位容易成为其它部位的补缩源:其它先凝固部位凝固收缩时会从该部位吸取铁液作为补缩源,而该部位然后凝固收缩时,其它部位早已凝固结束,因而无法得到外来铁液补缩而较容易产生缩孔、缩松。缩孔、缩松得不到补缩,就会形成负压,比内部凝固略早,但尚未完全凝固结束的外壳在大气压力作用下就会被压瘪而形成瘪坑缺陷。
在冒口根部及内浇道附近为铁液然后凝固区域,铁液在后期凝固时补缩不及时,或是补缩通道不畅都会造成缩孔等缺陷;此外,球铁铸件顶面的冒口属于冷冒口(铁液不是经由冒口进入球铁铸件,而是先进入型腔,温度降低后才进入冒口,冒口的作用实际上是收集从型腔流出的冷铁淤,冒口尺寸又小,冷速较快,而由于进入冒口的铁液经由冒口颈,使冒口颈处于过热,此处铁液然后凝固,因而冒口颈部位也较容易产生缩孔、缩松。
根据模拟结果及实际生产情况,进行工艺改进,将冒口高度由120 mm增加到150 mm,增大冒口的铁液压力,并且在球铁铸件厚大部位然后凝固区域增加与浇注系统相连接的侧冒口(铁液先进入冒口,加热冒口后再进入型腔,因而属于热冒口),并使补缩通道尺寸足够大。
(二)、球墨铸铁质量和浇注温度的影响
目前,铸铁件消失模铸造出炉温度大多集中在1550~1610℃,有的企业高达1650℃,铁液处于过热状态,超出了铁液过热一般许可的温度,铁液的冶金质量变差,激冷能力增大,白口倾向也急剧增大。
针对消失模球墨铸铁出现的球化不良缺陷,有生产企业依靠增加球化剂的加入量保证消失模球墨铸铁的球化率和力学性能,炉前球化剂加入量达到铁液重量的2.0%,2.4%,是治表不治本的技术措施,其结果是出现夹渣、石墨漂浮、加工性差、渗漏等一系列质量问题,而且还会造成生产成本的增加。
引起这些问题的原因是消失模铸造过程中,球化处理大量使用球化剂,使铁液中大量的稀土残余量增加了石墨漂浮的倾向。由于球铁铁液具有较大的张力,大量细小的稀土和硫化物与铁液比重接近,在没有外力作用的条件下不能浮出,增加了夹渣夹杂的风险,恶化了球墨铸铁的加工性。
改变消失模球墨铸铁的组织性能,通过浇注系统的改进,增加每次浇注球墨铸铁的重量,减少每包铁液的浇注时间,可适当降低出炉温度、改变铁液冶金质量、强化炉前和浇注孕育,使用孕育剂或硫氧孕育剂,关键是选择、反应平稳的球化剂,严格控制炉内硫量。此外选用适当的真空泵,保证真空度的稳定,防止浇注铁液后真空度降低,选用共聚料和透气性好的涂料,能够减少或消 除消失模生产中各种工艺因素对球铁铁液的影响。
泊头市艺兴铸造厂(http://www.btyxzz.com)主要产品有搅拌机配件、灰铸铁件、减速机齿轮、机械加工、端面铣床加工等业务。
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